昆明矿机近日接到某文山碎石机故障求助,该案例于2005年购进一台由上海某公司生产的反击式碎石机,该台碎石机设计的最大进料粒度为600mm,出料粒度小于60mm,该碎石机额定生产能力为110t/h。在投入生产几年后,用户发现该台碎石机工作不稳定,并且有崩料、漏料等现象,与上海方面生产厂家联系后,经几次现场勘查与简单维修,均未能达到用户满意程度。迫于无奈,该用户就近向昆明矿机请求给予技术支援,昆明矿机的碎石机专家随即赶赴现场,第一时间为该用户仔细勘查并提出了针对性的解决方案。
下面就是昆明矿机碎石机专家在本案例中所做的案例分析报告:
1该台反击式碎石机现场运作中存在的问题
经昆明矿机碎石机专家现场勘查,发现该设备存在有如客户所述的几点问题:
(1)该碎石机破碎后排出的细料中明显夹杂有未被破碎的较大块状物料,即漏破;
(2)该碎石机在工作时,有物料从入料口往外崩料的现象,这种情况对操作人员的人身安全是一种非常严重的潜在威胁;
(3)碎石机破碎时,有细料从轴与壳体连接处挤出,说明该台碎石机的工艺水平有失水准,并且这些细料堆在轴承壳与破碎机壳体之间,极易造成轴承座内进灰,影响轴承正常运转。
2昆明矿机碎石机专家对该台反击式碎石机进行的技术改造方案
昆明矿机的碎石机技术人员经现场勘探后,针对以上三点问题,有针对性的提出了改造方案:
(1)如图1所示,昆明矿机的碎石机专家通过加长底板长度,把入口溜子底板下边缘与转子间的距离由原来的100mm左右缩短到50mm以内,这样可有效避免一部分料块从缝隙中漏出(见图1)。
(2)昆明矿机的碎石机技术工程师利用废旧的提升机链环,交错悬挂成链幕,安装在转子上方偏入料口方向,并用20圆钢把一排链环间隔500-800mm的距离,穿在环链中联接起来(见图1),这样反击破碎后反弹回来向入料口方向溅起的物料撞击到链幕上,由链幕上撒落到转子上,并进入出口溜子。
(3)如图2所示,昆明矿机的碎石机专家设计了拨料卡子,并固定在轴承座与壳体间的轴上,在碎石机的工作过程中,转子旋转时会带动轴上的卡子(卡子上焊有拨料翅)把轴承座上挤出的物料带走,不致于把料挤进轴承座而造成轴承损坏。
昆明矿机的碎石机专家改造实施后,经过三个月的生产实践检验,证明这三项改造措施可充分保证了该台反击破碎机的工作效率、产出物质量,并且有效改善了操作工人的工作环境,切实保障了生产的安全进行,降低了维修工人的工作量,彻底解决了该碎石机用户的忧虑。